LogoLogo

Как мы повысили производительность склада на 20% и сократили запасы на 63 000 € в год

Команда переработала логистику участка маркировки и упаковки, устранив неэффективности, связанные с транспортировкой, избыточными запасами и простоем операторов. Благодаря перепланировке производственной линии, устранению платформ и оптимизации процесса сушки чернил, удалось существенно улучшить производительность и снизить расходы.

+20%
Рост производительности участка
-2 дня
Устранение запасов до маркировки
-3,3 дня
Устранение запасов после маркировки
63 000 €/год
Экономия за счёт снижения запасов

Прокрутите вниз

Scroll down

О компании

Производственная компания с фокусом на переработку и дистрибуцию, стремящаяся устранить логистические потери на участке маркировки

Сфера деятельности

Компания занимается переработкой и дистрибуцией продукции с высоким уровнем обработки.

Особенности логистики

Процессы включают последовательные участки: маркировка, упаковка, отгрузка – с высокой степенью зависимости между ними.

Цель проекта

Оптимизировать участок маркировки продукции и минимизировать избыточную логистику между технологическими операциями.

Ключевые проблемы (вызовы)

Исследование логистических процессов выявило ключевые барьеры, мешающие повышению производительности и снижению затрат

Ручная логистика без потоков

  • Операторы самостоятельно перемещали продукцию между зонами.
  • Отсутствие специализированного потока нарушало ритм и вызывало простои.
  • Повышенная утомляемость сотрудников из-за лишних перемещений.

Платформа перед маркировочной машиной

  • Создавала ненужный логистический узел.
  • Увеличивала путь движения продукции.
  • Затрудняла включение маркировки в поток.

Ограниченное взаимодействие операторов

  • Из-за конфигурации линии сотрудники не могли помогать друг другу.
  • Отсутствие гибкости при пиковых нагрузках.
  • Низкий уровень взаимоподдержки в процессе.

Долгий процесс сушки чернил

  • До 2 дней на высыхание после маркировки.
  • Неинтегрированный процесс, создающий буферную зону.
  • Нарушение поточности и увеличение цикла.

Избыточные запасы до и после маркировки

  • 2 дня запаса до маркировки.
  • 3,3 дня запаса после маркировки.
  • Увеличенные складские площади и замороженные средства.

Низкая производительность участка

  • Много ожидания между операциями.
  • Фрагментированные действия и непрозрачная организация.
  • Недостаток визуального контроля и стандартов.

Подходы к решению

Основная стратегия – устранить логистические барьеры, сократить потери и обеспечить устойчивый поток без лишних операций

Анализ и диагностика текущего состояния

Команда провела глубокий аудит участка маркировки и упаковки для выявления потерь и неэффективностей.

Гемба-наблюдение

Позволило увидеть реальные причины потерь и сформировать гипотезы для улучшений.

  • Фиксация простоев оборудования и хаотичных перемещений.
  • Выявление узких мест при передаче продукции между зонами.
  • Наблюдение за действиями операторов в реальных условиях.

Сбор данных о запасах

Дало понимание, где возникают накопления и как они влияют на цикл.

  • Оценка запаса до маркировки: ~2 дня.
  • Оценка запаса после маркировки: ~3,3 дня.
  • Определение участков с избыточным хранением и буферами.

Анализ процесса сушки

Указало на необходимость реинжиниринга и устранения задержки.

  • Сушка занимала до 2 дней и происходила вне производственного потока.
  • Создавала разрыв между маркировкой и упаковкой.
  • Была неинтегрированной частью процесса.

Оценка взаимодействия операторов

Определило потребность в изменении макета и правил взаимодействия.

  • Конфигурация линии не позволяла помогать друг другу.
  • Отсутствие гибкости в управлении рабочими нагрузками.
  • Падение производительности в пиковые моменты.

Перепланировка и устранение логистических барьеров

Упрощение движения продукции и организация взаимодействия сотрудников через изменение физического макета.

Удаление платформы

Упростило поток и исключило лишние операции перемещения.

  • До: продукция перемещалась вручную с платформы к маркировочной машине.
  • После: поток организован напрямую без промежуточного накопления.
  • Исключён один логистический узел.

Изменение макета линии

Увеличило гибкость команды и сократило перемещения.

  • Односторонний поток – без возвратов и пересечений.
  • Рабочие места с визуальным контактом между операторами.
  • Маркировка зон ответственности и возможность взаимопомощи.

Интеграция сушки в производственный поток

Переосмысление процесса высыхания маркировки и его встраивание в поток.

Техническое изменение процесса

Позволило устранить двухдневную задержку и уменьшить цикл.

  • Использование новых типов чернил с ускоренной сушкой.
  • Возможное добавление оборудования для сушки в линии.
  • Интеграция этапа сушки в основной производственный поток.

Устранение буферной зоны

Упростило планирование и уменьшило потери в движении.

  • Удалена зона хранения между маркировкой и упаковкой.
  • Сделан поток непрерывным – продукция идёт сразу на упаковку.
  • Сокращены запасы и освобождена площадь.

Стандартизация и визуальное управление

Создание понятных, повторяемых процессов и прозрачного управления участком.

Введение стандартов операций

Снизило ошибки и дало операторам уверенность в действиях.

  • Визуальные инструкции по действиям на линии.
  • Чек-листы, критерии качества, последовательность задач.
  • Протоколы переключения между операциями.

Организация визуального контроля

Повысило прозрачность процессов и вовлечённость команды.

  • Информационные доски с план/факт по выпуску.
  • Индикаторы простоев, отклонений и ответственных по смене.
  • Доступность показателей для всех участников потока.

Обучение и закрепление новых практик

Вовлечение команды в изменения и обеспечение устойчивости улучшений.

Обучение операторов

Создало осознанность и подготовило к стабильной работе.

  • Объяснение, что изменилось и зачем.
  • Как работать в новом потоке и использовать стандарты.
  • Применение визуальных инструментов для самоконтроля.

CI-встречи и вовлечённость

Закрепило культуру улучшений без давления сверху.

  • Короткие ежедневные встречи по отклонениям и предложениям.
  • Фиксация идей для будущих улучшений.
  • Формирование среды непрерывного совершенствования.

Верификация и подтверждение устойчивости

Контроль за реализацией улучшений и стабильностью результатов после изменений.

Сравнение до/после

Подтвердило достижение целевых результатов.

  • Измерение производительности участка.
  • Фиксация устранённых узких мест.
  • Проверка эффективности решений в действии.

Аудит устойчивости

Обеспечило контроль и поддержку долгосрочных изменений.

  • Проверка соблюдения стандартов.
  • Оценка вовлечённости операторов.
  • Мониторинг стабильности метрик в течение 3 недель.

Ключевые достижения и финансовый эффект

Прогресс в основных показателях производственного участка

Рост производительности участка

+20%

Благодаря перепланировке линии и устранению узких мест, производительность участка маркировки и упаковки выросла на 20%.

Сокращение запасов до маркировки

-2 дня

Логистические улучшения позволили устранить двухдневный запас до этапа маркировки.

Сокращение запасов после маркировки

-3,3 дня

Интеграция сушки в поток позволила устранить 3,3 дня запаса перед упаковкой.

Экономия на запасах в год

63 000 €

Сокращение буферных запасов обеспечило годовую экономию 63 000 € на уровне логистики.

Инженер по улучшениям

Самое важное, что мы поняли — не всегда нужны инвестиции в оборудование. Иногда достаточно просто убрать лишнее и построить процесс заново.

Руководитель участка

Раньше казалось, что сушка за два дня — это нормально. Сейчас мы смотрим на это как на архаику.

Готовы повысить эффективность вашего бизнеса?

Свяжитесь с нами для проведения первичного анализа и разработки плана действий